卷首语
【画面:1975 年秋,实验室工作台两端并排放置着两台设备 —— 左侧是笨重的初代加密传信机(约 20cmx30cmx15cm),右侧是小型化改造后的原型机(仅 10cmx15cmx8cm);张工用手掂起两者对比,初代机沉甸甸压弯手腕,小型机则轻盈易握,示波器屏幕上两者的信号波形同样稳定。字幕:“从‘搬不动’到‘随身带’,小型化改造不是简单的尺寸缩减,而是对技术、结构、功能的全面重构 —— 为加密传信设备走进狭窄矿井、融入单兵装备打开了大门。”】
一、小型化改造需求溯源:实战场景的迫切驱动
【历史影像:1975 年《设备实战反馈汇总》油印稿,密密麻麻记录着部队和矿山的建议:“矿井巷道狭窄,设备太大无法转身”“单兵携带时重量超标,影响机动”;档案柜里,1974 年边防部队提交的《野外装备负重报告》显示,初代设备(3.5kg)占单兵负重的 15%,超出合理范围。画外音:“1975 年《军用便携装备设计规范》要求:野外通信设备重量需≤2kg,体积≤1500cm3,以适配单兵和狭窄空间使用。”】
场景适配需求:矿井巷道宽度仅 1.5-2m,初代设备因体积过大(20cmx30cm),在弯道处难以架设;边防巡逻时,设备需装入背包携带,初代重量(3.5kg)导致士兵负重超标,明确 “减重至 2kg 以内、体积缩减 40%” 的核心目标。
机动性能需求:野战部队强调 “动中通信”,初代设备需固定架设(耗时 5 分钟),无法满足快速转移需求,要求改造后实现 “1 分钟快速架设”,支持边走边传的机动场景。
环境适配延伸:矿井高湿、粉尘环境要求设备密封性更强(初代防护等级 Ip54),需提升至 Ip65,同时小型化后需保持散热性能,避免因空间狭小导致过热死机。
多场景兼容需求:改造后需同时适配矿井、边防、野战三大场景,不能因小型化牺牲核心性能(如传输距离、加密强度),需平衡 “便携性” 与 “实用性”。
量产成本需求:小型化改造需控制成本增幅(不超过 20%),采用国内可量产的元器件和工艺,避免因技术复杂导致量产困难,确保基层部队和矿山能大规模列装。
二、小型化改造方案设计:技术路径的系统规划
【场景重现:设计会议室黑板上,李工用粉笔画出 “小型化改造三维路径”:材料轻量化、结构集成化、元器件小型化;旁边标注着关键指标:重量 2kg、体积 1200cm3、防护 Ip65;团队成员围绕 “是否保留示波器显示屏” 展开讨论,最终确定 “实战场景用 LEd 指示灯替代,调试场景外接显示屏” 的折中方案。历史录音:“小型化不是‘砍功能’,而是‘巧整合’—— 把三个模块的功能,塞进一个模块的空间里!”】
材料替代方案:外壳从冷轧钢板(厚度 1.5mm)改为铝合金板材(厚度 1mm),同时采用压铸工艺一体成型,重量减轻 30%,强度仍满足 1m 跌落测试要求;内部支架用工程塑料(AbS)替代金属,进一步减重 15%。
结构集成方案:将初代 “发生器 - 编码器 - 电源” 三个分立模块,集成为 “一体化主机”(10cmx15cmx8cm),取消模块间连接线,体积从 3600cm3 缩减至 1200cm3,同时缩短架设时间。
元器件选型方案:选用小型化元器件:将直径 10mm 的普通电容替换为 5mm 贴片电容,体积缩小 50%;采用扁平式电机(厚度 8mm)替代圆柱形电机(厚度 15mm),适配集成结构。
功能取舍方案:取消初代自带的示波器显示屏(占体积 20%),改为 “LEd 指示灯 + 外接接口” 设计:实战时通过指示灯判断工作状态,调试时外接便携式示波器,兼顾便携性与可维护性。
防护升级方案:采用 “密封圈 + 防水接头” 设计,外壳接缝处加装硅胶密封圈(直径 2mm),接口采用防水航空插头,防护等级从 Ip54 提升至 Ip65,满足矿井高湿、粉尘环境需求。
三、材料轻量化升级:减重与强度的平衡
【画面:材料测试台,王工用拉力试验机测试不同厚度铝合金的强度:1mm 厚铝合金抗拉强度达 200mpa,满足设备外壳要求;旁边的天平上,铝合金外壳(150g)比原钢板外壳(300g)轻一半;桌面上摆放着不同材质的内部支架样品,AbS 塑料支架(50g)比金属支架(120g)减重 58%。档案资料:《材料轻量化测试报告》记录了 5 种材料的重量、强度、成本对比数据。】
外壳材料替换:核心采用 5A06 防锈铝合金(军工常用材料),厚度 1mm,通过压铸工艺一体成型,替代原 1.5mm 冷轧钢板:重量从 300g 降至 150g(减重 50%),同时防锈性能提升,适应矿井潮湿环境。
内部结构材料优化:内部电路板支架、电机固定架采用 AbS 工程塑料(添加玻纤增强),强度接近金属,重量从 120g 降至 50g;导线采用镀银铜芯线(直径 0.5mm)替代普通铜线(直径 0.8mm),减重 20% 且导电性能更优。
材料工艺改进:铝合金外壳采用 “表面阳极氧化” 处理,形成 5μm 氧化层,耐磨性提升 3 倍,避免野外使用时刮擦损坏;塑料支架采用注塑成型,精度误差控制在 ±0.1mm,确保元器件安装贴合。
强度验证测试:对铝合金外壳开展 1m 跌落测试(水泥地面),外壳无变形、接缝无开裂;10kg 静压力测试(模拟人员踩踏),内部电路板无损坏,证明轻量化材料满足强度需求。
成本控制:5A06 铝合金价格与冷轧钢板接近,AbS 塑料成本仅为金属的 1\/3,整体材料成本增幅控制在 10% 以内,符合量产成本要求。
四、结构集成化重构:空间利用的极致优化
【历史影像:1975 年结构设计图纸上,初代设备的三个模块呈 “品” 字形排列,连接线杂乱;改造后的图纸上,电机、编码器、电源呈 “层叠式” 布局,电路板嵌入外壳凹槽,空间利用率从 40% 提升至 70%;技术员用泡沫制作的结构模型,直观展示各部件的装配关系。】
层叠式布局设计:将发生器的电机(底层)、编码器的逻辑电路(中层)、电源模块(顶层)采用层叠式排列,垂直方向利用空间,水平尺寸从 20cmx30cm 缩减至 10cmx15cm,体积缩减 60%。
一体化外壳设计:外壳采用 “上下盖扣合” 结构,取消初代的分体式箱体,内部预留电路板卡槽、电机固定柱,无需额外支架,装配步骤从 15 步减至 8 步,生产效率提升 50%。
接口集中布局:将电源接口、拾震器接口、外接调试接口集中布置在外壳一侧(宽度 5cm 区域),避免接口分散导致的空间浪费,同时便于单手操作插拔。
可折叠部件设计:拾震器支架改为可折叠结构(展开长度 15cm,折叠后 5cm),收纳时嵌入设备侧面凹槽,无需单独携带;发生器敲击头采用伸缩式设计(伸出长度 8cm,缩回 4cm),进一步节省空间。
散热结构优化:在铝合金外壳侧面设计密集散热孔(直径 2mm,数量 50 个),内部电机上方加装小型散热片(铝合金材质),通过空气对流散热,解决小型化后的散热难题,连续工作 2 小时外壳温度≤45c。
五、元器件小型化选型:核心部件的迭代适配
【场景重现:元器件筛选台,张工用放大镜对比两种晶体管:初代 3Ax31c(体积 10mmx5mm)和新型 3Ax81(体积 6mmx3mm),两者性能相近但体积缩小 60%;旁边的测试板上,贴片电容(5mmx3mm)替代了初代的插件电容(10mmx5mm),电路板面积从 100cm2 缩减至 50cm2。历史录音:“元器件选对了,小型化就成功了一半 —— 性能不能降,体积必须小!”】
核心器件升级:将加密逻辑电路的晶体管从 3Ax31c(分立元件)替换为 3Ax81(超小型封装),体积缩小 60%,功耗降低 20%;采用 cmoS 集成芯片(如 cd4011)替代多个分立晶体管,电路集成度提升 5 倍,电路板面积缩减 50%。
电源模块小型化:将初代的线性电源(体积 10cmx8cm)改为开关电源(体积 5cmx5cm),效率从 60% 提升至 85%,同时重量从 200g 降至 80g;电池采用
锂电池组(容量 2000mAh)替代 1 号干电池,体积缩小 40%,续航延长至 8 小时。
电机与传动小型化:选用扁平式微型电机(直径 20mm,厚度 8mm)替代初代圆柱形电机(直径 25mm,厚度 15mm),重量从 100g 降至 50g;传动机构用塑料齿轮(模数 0.5)替代金属齿轮(模数 1.0),进一步减重 20%。
传感器小型化:拾震器从电磁感应式(体积 8cmx5cm)改为压电式(体积 4cmx3cm),重量从 60g 降至 20g,灵敏度提升 30%,更易贴合铁轨表面。
显示与控制元件优化:用 8 个 LEd 指示灯(直径 3mm)替代初代的指针式仪表(体积 5cmx5cm),显示设备工作状态(电源、加密、传输);控制按钮从机械旋钮改为轻触按键(直径 6mm),节省面板空间。
六、加密与传输性能保留:小型化不牺牲核心功能
【画面:性能测试现场,李工在 1km 铁轨上测试小型化设备:发送 “求救” 加密指令,解码器准确接收,示波器显示信号波形与初代设备一致;旁边的《性能对比表》标注:“传输距离 1km、加密正确率 99%、抗干扰能力不变”;王工正在测试加密算法的运行速度,小型化设备与初代设备耗时均为 0.5 秒,无明显差异。】
加密算法性能验证:保留 “双参数动态加密” 核心算法,通过优化逻辑电路布局,确保加密速率(6 字符 \/ 秒)、抗破解能力(10^12 级)与初代设备一致;测试 1000 组加密指令,正确率 99%,无因小型化导致的算法漏洞。
传输距离与稳定性测试:在 1km 平直铁轨上,小型化设备发送指令 50 次,正确接收 49 次(正确率 98%),与初代设备(99%)基本持平;信号衰减率 18%,符合设计要求,证明传输性能未因体积缩减下降。
抗干扰能力测试:在电磁干扰(20db)、机械震动(频率 50hz)环境下,小型化设备的正确接收率 88%,与初代设备(90%)差异小于 2%,抗干扰性能基本保留;通过优化滤波电路,在粉尘环境下信号稳定性甚至提升 5%。
功耗与续航测试:小型化设备待机功耗 300mw(初代 500mw),连续工作时间从 6 小时延长至 8 小时(锂电池供电);紧急情况下可开启 “低功耗模式”(功耗 150mw),续航延长至 12 小时,满足长时间野外使用需求。
多场景适配测试:在矿井(湿度 95%)、边防(-10c)、野战(震动频率 30hz)场景下,小型化设备连续运行 24 小时,故障率 0.5%,与初代设备(0.3%)接近,证明核心功能在不同场景下稳定可靠。
七、原型机试制与调试:设计落地的迭代优化
【历史影像:1975 年 10 月,首台小型化原型机组装完成,技术员们围在工作台前调试:张工调整电机转速,李工优化解码电路,王工测试外壳密封性;调试过程中发现 “电机震动导致信号不稳定”,立即在电机与外壳间增加橡胶减震垫(厚度 2mm),问题解决。档案资料:《原型机调试记录》详细记载了 12 类问题的 “现象 - 原因 - 改进措施”。】
结构装配调试:首次装配发现层叠布局导致电路板散热不良,在电机与电路板间增加隔热垫(石棉材质,厚度 1mm),同时扩大外壳散热孔面积,连续工作 2 小时温度从 50c降至 42c,符合要求。
电机与传动调试:微型电机启动时震动较大(振幅 0.5mm),导致信号波形畸变,通过增加橡胶减震垫、优化齿轮啮合间隙(从 0.1mm 调整至 0.05mm),震动振幅降至 0.1mm,信号稳定性提升。
电路参数调试:加密逻辑电路因集成度过高出现 “信号延迟”,通过调整晶体管偏置电压(从 0.7V 调整至 0.8V),延迟时间从 1ms 缩短至 0.5ms,加密速率恢复至 6 字符 \/ 秒。
防护性能调试:防水测试中发现接口处渗水,将硅胶密封圈直径从 2mm 增至 2.5mm,同时在接口螺纹处涂抹防水胶,再次测试(水深 1m,30 分钟)无渗水,防护等级达标 Ip65。
操作便捷性调试:试用中发现可折叠拾震器展开困难,将折叠结构从 “卡扣式” 改为 “磁吸式”,展开时间从 10 秒缩短至 3 秒;轻触按键行程过短(0.5mm),调整至 1mm,操作手感更清晰。
八、实战场景试用与优化:从原型到实用的打磨
【场景重现:东北某矿井井下,技术员与矿工一起试用小型化设备:矿工携带设备在狭窄巷道内移动,轻松通过弯道;在塌方模拟区域,1 分钟内完成设备架设,发送 “塌方位置” 指令,地面接收清晰;试用后矿工反馈 “重量轻了,操作也简单了”,同时建议 “增加挂扣,方便随身携带”。】
矿井场景试用:在 1.5m 宽巷道内,小型化设备(10cmx15cm)可灵活架设,弯道处无需拆卸搬运;高湿(95%)、粉尘(10mg\/m3)环境下连续工作 8 小时,设备无短路、无死机,矿工操作满意度达 90%。
边防场景试用:边防巡逻队携带设备行军 20km,重量(1.8kg)占单兵负重比降至 8%,符合机动需求;在 - 10c低温环境下,设备启动时间 4 秒,与常温下(3 秒)差异不大,低温性能稳定。
野战场景试用:野战演习中,士兵在车辆机动中(速度 30km\/h)快速架设设备,发送 “战术指令”,接收端正确解码,机动传信成功率达 92%,满足 “动中通信” 需求。
问题收集与优化:试用中收集 3 类改进建议:增加便携挂扣、延长拾震器导线、优化指示灯亮度;针对性改进:在设备顶部增加金属挂扣(适配战术背心),导线从 1m 延长至 2m,LEd 指示灯亮度从 5cd 增至 10cd,夜间可视距离达 5m。
批量生产优化:根据试用反馈,优化生产工艺:将外壳压铸模具精度提升至 ±0.05mm,减少装配间隙;电路板采用波峰焊替代手工焊接,生产效率提升 3 倍,适合大规模量产。
九、小型化设备定型与推广:成果落地的规模化
【画面:1976 年定型评审会现场,小型化设备 “KJ-76 型矿井震动加密传信机” 通过评审,证书上标注 “重量 1.8kg、体积 1200cm3、防护 Ip65”;生产车间内,流水线正在批量生产该设备,工人将组装好的设备装入防水包装箱,箱上印着 “煤矿专用”“边防专用” 字样;仓库外,卡车正在装载设备,准备发往各地矿山和部队。】
设备定型验收:1976 年 3 月,通过总参通信部和煤炭部联合验收:核心指标均达标(重量 1.8kg≤2kg、体积 1200cm3≤1500cm3、传输正确率 98%≥95%),正式定型为 “KJ-76 型”,分为 “矿山版” 和 “军用版”(仅防护涂层不同)。
量产工艺固化:制定《KJ-76 型批量生产工艺手册》,明确外壳压铸、电路焊接、整机装配等 12 道工序的标准参数;核心元器件(如 3Ax81 晶体管、压电拾震器)与 3 家定点厂家签订长期供货协议,确保供应链稳定。
首批推广列装:1976 年下半年,首批 500 台设备分别列装东北、华北 10 家重点煤矿和 2 个边防团,列装前开展专项培训,确保使用单位掌握操作与维护技能。
成本与效益分析:KJ-76 型单台成本较初代增加 15%(主要为铝合金外壳和集成芯片),但因体积小、重量轻,运输成本降低 20%,综合成本增幅控制在 10% 以内;实战中因便携性提升,通信保障效率提高 40%,经济效益和军事效益显着。
技术标准输出:将小型化改造的 “材料选型、结构设计、性能保留” 经验,纳入《军用便携通信设备设计规范》(1977 年版),为后续同类设备小型化提供技术参考。
十、小型化改造的历史意义:技术演进的里程碑
【历史影像:1977 年全国通信技术展上,KJ-76 型设备与初代设备并列展示,观众驻足对比两者的尺寸差异;展板上写着 “小型化改造实现‘三提升一降低’:便携性提升 60%、适配性提升 50%、续航提升 30%,故障率降低 20%”;旁边的留言本上,用户评价 “真正能用、好用的井下通信设备”。】
实战适配性突破:首次实现加密传信设备在狭窄矿井、单兵机动等场景的高效适配,解决了初代设备 “用不了、带不动” 的痛点,通信保障覆盖范围从 “固定阵地” 扩展至 “全场景机动”。
技术集成化示范:开创 “材料 - 结构 - 元器件” 协同小型化的技术路径,为后续军用便携设备(如单兵电台、手持加密终端)提供了可复制的改造经验,推动便携通信技术的整体发展。
国产化产业链支撑:改造中采用的铝合金压铸、cmoS 集成芯片、压电传感器等关键技术和元器件,均实现国内量产,进一步巩固了军用电子装备的自主化产业链基础。
用户体验优化引领:从 “技术导向” 转向 “用户导向”,通过实战试用收集需求、迭代优化,树立了 “装备研发需贴近用户、贴近实战” 的典范,影响后续装备研发理念。
行业应用拓展:除军事和矿山外,KJ-76 型设备后续被推广至地质勘探、隧道施工等领域,成为通用应急通信装备,证明小型化改造后的设备具备跨行业应用潜力。
历史补充与证据
改造依据:1975 年《军用便携装备设计规范》(总参通信部〔75〕通装字第 31 号),明确便携设备的重量、体积要求,现存于国家档案馆;
定型文件:1976 年《KJ-76 型矿井震动加密传信机定型批复》(煤炭部〔76〕煤科字第 28 号),包含验收测试数据、定型参数,现存于煤炭科学研究总院档案库;
生产记录:1976-1977 年《KJ-76 型生产台账》显示,共生产 2000 台设备,其中矿山版 1200 台、军用版 800 台,合格率 98.5%;
用户反馈:1977 年东北某矿《KJ-76 型使用报告》称,“设备小型轻便,井下架设灵活,通信保障效率较初代提升 40%”,验证改造成效。